2006年1月,,刚进而立之年的张家华,,,积极响应公司建设合成氨厂的号召,,,毅然放弃了硫酸钾厂班长职务,,到合成氨厂造气车间当了一名学徒工;十年后,,,丝丝白发已悄悄爬上了他的发梢,,,他仍然坚守在造气车间,,已经成了一名经验丰富的老师傅。。
宝剑锋从磨砺出。。从事化工行业的同仁都知道,,合成氨厂的造气车间相当于整个厂的龙头,,,控制着整个合成氨的正常运转。。。。因为影响制气的因素太多:原料煤品质好坏,,,蒸汽、、、空气的温度和压力高低,,,,设备运转的正常与否,,,操作工的技能高低,,工艺是否适宜等,,都会直接影响到半水煤气的产量和品质;高温高压设备多,,易燃易爆易腐蚀物质多,,,,生产连续性强,,,管线错综交织,,各种工艺流程复杂,,,没有2到3年的学习经验根本无法成为一名合格的制气工人。。。。这让许多初学制气的人都望而却步,,但他明知山有虎,,偏向虎山行。。。。初学制气时,,,当班期间他从来不知道什么叫疲倦,,,,每天从一楼跑到三楼,,从造气炉的炉箅到洗涤塔的喷头,,从锅炉的蒸汽管线到造气入炉的阀门,,,,所有的设备管道阀门通通摸了个遍,,,,流程图画了又改,,,,改了再画,,,,直到摸清为止;揭炉盖、、控制汽包液位、、学控制炉条机转速和调节氢氮比;对炉温变化更是对老师傅们不耻下问,,及时查清原因,,,正是这样一位拼命三郎,,,在较短时间里就掌握了煤棒制气的技能,,,2006年担任一年制气主操后,,,,2007年就走上了造气班长的岗位。。。制气如高僧悟道,,,,光阴渐逝,,,而他的制气技艺,,却日益精进,,无论是何种原因导致的炉况变化,,,,他都能凭一双“火眼金睛”,,,迅速查明原因,,果断处理,,,及时恢复炉况,,,,稳定生产,,,他班里的操作工都形象地称他为造气二班的“定海神针”。。
身先士卒做表率。。。。“我做不到的,,,不要求大家做;我做得到的,,,大家也必须和我一样能做好。。。”他是这样说的,,也是这样做的。。不迟到早退,,,严格劳保着装、、上下班按划线行走,,违章违纪的事不干,,他带头做到了,,,,大班的人也做到了,,,,他们的班级经常被评为优秀班组。。在历年的大修中,,在面对脏、、累、、、危时,,,他都是跑在别人前面。。。如:在负责的潜热燃烧炉烟道清灰时,,,因为在清灰过程中粉尘大、、、、危险度高,,他每次都是第一个进入烟道作业;在气柜大修拆装盲板时,,因空间狭小,,作业困难,,,也是他带头进入现场,,,,一人拆装数块盲板。。。还有造气炉旋风除尘器内衬更换是每次大修期间的必修课,,,,今年也不例外。。因为每块衬板重量都在40kg左右,,,更换难度大,,许多人都谈之色变,,退避三舍,,唯恐被点名参与作业,,,,在关键时刻仍然是他挺身而出,,,,第一个钻进旋风除尘器作业。。。在他的带领下,,,,3天的作业期,,,,一天半时间就顺利完工。。正是在他的表率作用激励下,,他班组的员工非常团结上进,,,,上级领导交给该班的各项任务,,每次都得以高质量圆满完成,,受到上级领导和其他同事的一致好评。。。。
心思细密观小事。。。在对待车间工作上,,他的心思非常细密,,,,经常能看到到别人不注意的细节,,很多时候都是改变小细节,,,,取得大成效。。以前电磁阀上无标记,,,,制气过程中,,,,常出现电磁阀故障,,,阀门不能正常动作的情况,,,,操作工在手动开启电磁阀或者仪表工检修电磁阀时,,,,也常出现把电磁阀弄错的现象,,给安全生产留下了很大的隐患。。。。为了消除隐患,,,他将每个电磁阀换向站外壳上都标注电磁阀名称和序号,,,,由此他想到了还有一些未标名称的设备和管道,,,,并将此项措施汇报车间后,,,,在全车间的所有设备、、管道、、阀门和仪表上推行,,为安全生产打下了坚实的基础。。。。造气车间通过技改,,,,采用了新型的自动下灰工艺后,,,灰仓湿渣水经常携着灰渣流向造气一楼污水沟,,,造成污水沟堵塞,,,,形成环保隐患。。。他又建议车间用废旧钢管和废旧橡胶皮带制作灰渣挡板,,,,较好地解决了这一环保隐患。。。。造气大班交接班时,,,,为检查炉内是否结疤,,,,主操需进行插炉操作,,,但因为插炉的钢钎无标记,,,经常出现主操为炉子交接班扯皮。。他在了解情况后,,,及时提议车间在插炉钢钎上用电焊做好标记,,,,并要求主操在交接班插炉时,,,,必须在几个方向均能插到标记的深度方算合格,,,顺利解决了该难题。。。
十年时间里,,,造气车间主操换了一茬又一茬,,新工来了一批又一批,,,张家华始终扎根造气车间,,,无私奉献着。。现在的他,,因为工作出色,,被提拔成造气车间副主任,,真可谓是“十年磨砺为亮剑,,扎根造气铸辉煌”
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